12月2日,华为松山湖园区里,小鹏和华为一起开了场技术分享会。现场没摆新车,也没请明星,就放了台银灰色的机器在台上——华为DriveONE全栈高集成高压油冷发电机。小鹏的工程师指着它说:“这是我们给X9超级增程车找的‘心脏’,市面上买不到,得自己造。”四天前,装这颗“心脏”的小鹏X9刚拿到8000多张订单,但用户们更关心的是:它真能同时解决增程车充电慢、噪音大、亏电没劲的老毛病吗?
传统增程车有个尴尬:城里用电安静省钱,一上高速就露馅。发动机嘶吼着发电,油门踩深了动力还跟不上,车主自嘲是“电动爹背着燃油发电机”。小鹏X9研发团队最初想找现成的增程方案,发现市面上所有发电机都做不到两件事——既要体积小到不占座舱空间,又要发电功率足够支撑七座车狂奔。2024年初,他们带着图纸去了华为。双方工程师在会议室吵了三个月,焦点只有一个:怎么在230毫米的宽度限制里,塞下一台能持续输出75千瓦电力的发电机?
华为的解决方案是从内部“动刀”。普通发电机靠外壳散热,华为DriveONE把油冷管道直接嵌进叠片的齿槽里,像给每片硅钢片单独配了微型空调。这个多冲片齿部喷油冷却技术让发电机功率密度冲到1.88千瓦/公斤,比行业平均水平高出40%。但测试时出了新问题:高功率发电时的高频啸叫,让试驾员抱怨“像坐在洗衣机边上”。
NVH实验室里,小鹏的声学工程师和华为的控制算法团队开始了拉锯战。他们发现,传统发电机靠旋转变压器测转速,信号波动会引发控制器误判,导致扭矩输出不稳。华为的软件工程师写了套去旋变控制策略,用算法预测并抵消这种波动;小鹏则加上了主动停缸技术,让发动机启动时先闭掉两个气缸,等转速平稳再全部参与。2024年9月的第三次联合路试,增程器启动时的振动总值终于降了60%,仪表盘上显示的噪音值停在0.5分贝——这个变化人耳几乎听不见。
空间争夺战同时在白车身车间打响。小鹏的前舱一体压铸件已经减掉了78个零件,但华为发电机装进去后,空调管路还是挤占了3厘米纵向空间。团队做了个冒险决定:把发电机外壳做成非对称结构,高压线束接口从顶部移到侧面。模具厂老师傅看着图纸直摇头:“这得改12套夹具。”压铸机重新编程的那周,项目组睡了五天车间。最终量产的发电机Y向尺寸压到229.7毫米,给乘员舱让出了23毫米的腿部空间——相当于成年男子一节拇指的长度。
续航测试更像一场马拉松。工程师们发现,发电机效率到92%后,每提升0.1%都要推翻重来。燃油发电效率卡在3.5千瓦时/升时,燃烧分析仪显示某段喷油曲线有0.02秒的延迟。控制团队重写了燃油喷射图谱,让汽油雾化粒子直径缩小到6微米。2025年春节前的漠河极寒测试,-30℃环境下,X9的油电折算综合油耗停在2.53升/百公里。车队回程时算了笔账:加满60升油能发电216度,够这辆七座车纯电跑1300公里。
最严苛的考验在青海格尔木。海拔3000米的高原国道上,满载七人的X9用纯电模式冲到电量8%,然后切换增程模式爬连续30公里长坡。华为的发电机持续输出75千瓦电力,小鹏自研的800V碳化硅电驱把其中93.5%转化成轮上扭矩。仪表盘显示车速稳定在150公里/小时,电池电量却从8%缓慢回升到11%。副驾的测试工程师盯着数据流说:“以前跑到这工况,电池早就掉到3%以下了。”
交付中心的故事从11月24日开始。上海车主王先生提车时特意打开前舱盖,用手比了比发电机和保险盒的距离:“比我预想的还窄三指。”深圳的网约车司机李师傅在群里分享截图:他跑机场高速时特意录了段视频,发动机启动的瞬间,后座乘客的手机从支架上滑落——不是因为振动,是因为他转弯时没减速。最挑剔的反馈来自某汽车论坛的续航测试博主,他开着X9从广州到武汉,全程直播油耗。到达时表显剩余里程还有342公里,他对着镜头算数:“实际跑了1260公里,表显掉了1260公里,欢乐表这次没欢乐。”
生产线上的挑战刚刚开始。小鹏广州工厂的质检工位新增了七道发电机合装检测工序,其中一道是用激光雷达扫描发电机与车架的间隙——公差必须控制在0.15毫米内,相当于两张A4纸的厚度。供应商送来的第一批高压线束有3%的插拔力不达标,质量团队连夜封存了500套零件。12月第一周,总装车间下线了第387台X9超级增程版,它的发电机编号尾数是000387。
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